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山鋼1#1880高爐鐵口噴濺治理實踐

山鋼1#1880高爐鐵口噴濺治理實踐

  • 分類:行業資訊
  • 作者:
  • 來源:
  • 發布時間:2022-08-03 09:27
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【概要描述】

山鋼1#1880高爐鐵口噴濺治理實踐

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詳情

山鋼1#1880高爐有效爐容1880m3,設東西兩個鐵口,鐵口夾角為120°,采用軟水密閉循環冷卻工藝。2021年下半年以來國家限制壓縮鋼鐵產能,高爐于9月底降料線停爐檢修,11月19日開爐投產。投產三天后爐前兩鐵口噴濺嚴重,渣鐵排放時間短,高爐受憋,影響爐況順行和高爐產量的提升,高爐各項技術指標較差。另一方面,鐵口長時間噴濺,產生的大量煙塵,嚴重污染了環境,極大增加了除塵壓力。解決鐵口噴濺問題成為高爐煉鐵技術人員的一大難題。

1鐵口的噴濺情況

開爐3天后鐵口出現嚴重噴濺,東西兩鐵口噴濺現象基本相同,從打開鐵口到鐵口下渣,一直噴濺,高爐下渣后,噴濺現象稍有所緩解。噴濺時間在45min左右,噴濺距離上由遠及近,遠的到撇渣器前端位置,近的在距鐵口2.5m左右位置。噴濺嚴重時一直到鐵口堵口,噴濺不止。

2鐵口噴濺的危害

2.1影響爐前正常出鐵作業

鐵口向外長時間噴濺渣鐵混合物,煙塵大,工作環境差,鐵口兩邊及主溝兩側渣鐵堆積較多,清理渣鐵堆積物困難,爐前工勞動強度加大,很多時候要借用挖掘機清理。鐵口長期噴濺,出渣鐵時間變短,每天出鐵爐次由原來平均12次增加到平均17次,爐前工開鐵口、裝泥堵口次數相應增加,也增加了工人的勞動強度。另一方面,噴濺出的渣鐵混合物堆積在鐵口及主溝兩側,在堵鐵口作業時易出現抗炮的現象,易損壞泥炮和鐵口泥套,造成鐵口跑泥,嚴重時會產生堵不上炮的事故,給高爐的安全生產帶來較大隱患。

2.2直接影響高爐穩定順行

由于東西兩個鐵口都存在噴濺情況,渣鐵難以出凈,爐內經常出現憋風、探尺作業差等不良現象,高爐被迫減風控制冶煉強度,爐溫難以控制。噴濺嚴重時虧渣鐵較多,風量只能達到高爐正常作業風量的80%左右,長時間慢風,導致風速低,鼓風動能小,爐缸中心堆積嚴重,直接影響高爐順行。

2.3高爐產量降低技術經濟指標變差

兩鐵口長時間噴濺,渣鐵排放差,高爐經常性減風,冶煉強度降低,直接造成產量降低。由于虧渣鐵多,高爐受憋,風壓高,料柱透氣性差,風量難以維持全風量作業,爐內技術人員在高爐操作上不得不采取保守措施,焦比高,煤比低,燃料消耗較高,技術經濟指標難以優化,噸鐵成本升高。

3鐵口噴濺原因

高爐鐵口位于爐缸的下沿,主要由由鐵口框架、保護板、泥套、鐵口磚套、流鐵孔道組成組成。高爐開爐投產以后,出鐵口通道在爐缸高壓和液態渣鐵自身的重力共同作用下,將液態渣鐵定期排放出來。如果鐵口孔道內產生裂縫,會造成煤氣泄漏,鐵口通道將發生竄氣現象。在渣鐵流出時,爐內的高壓煤氣流混入到鐵口孔道的鐵流中,使原有的動力平衡失去穩定,造成順行的鐵水在排出鐵外時產生噴濺(見圖1)。

圖1 鐵口工作構造圖

個人認為,鐵口通道竄煤氣主要是以下原因:這次降料線停爐檢修,期間打水涼爐快速扒料,爐缸內打水較多,爐缸整體潮濕,高爐開爐前雖然經過六天的烘爐,爐缸仍偏涼。投產后爐缸溫度逐步升高,風口及鐵口區域原有碳磚和澆筑料熱膨脹系數有較大差異,受溫度影響,澆注料干燥收縮,出現縫隙,形成風口到鐵口區域煤氣泄漏通道。

4治理措施

 4.1鐵口孔道壓漿

通過鐵口孔道壓漿方式,將軟質壓漿料壓入鐵口孔道,堵塞煤氣通過爐缸耐材竄入鐵口孔道的縫隙,從而降低鐵口噴濺現象。有如下步驟: 

(1)利用另一鐵口出鐵的時間間隙,用65mm鉆頭對鐵口進行鉆孔,深度為1.5~1.8m。

(2)泥炮內裝滿炮泥,泥炮前端掏出一小段空間,將準備好的專用自流修補料塞入掏空的通道,泥炮最前端再糊上小部分炮泥,防止自流料流出。

(3)將泥炮口對準鐵口,利用泥炮將自流修補料打入提前鉆好的鐵口孔道,保持半小時左右再退炮。

4.2統一爐前操作 

鐵口噴濺期間,爐前工區長24小時值班,時刻關注鐵口噴濺問題。爐前實行三班統一操作,嚴格執行車間制定的標準化操作作業。具體如下:

(1)嚴格執行爐前交接班制度。接班前,爐前班長及鐵口負責人詳細了解鐵口工作狀況,開口機及泥炮工作情況。

(2)出鐵前,爐前班長全面檢查鐵口泥套、鐵水罐準備、鉆頭大小及撇渣器通暢情況。

(3)控制東西兩鐵口合理深度,使其在2900±100mm范圍,保證鐵口好開。

(4)加強鐵口泥套維護,泥套損壞及時修補,杜絕鐵口過淺跑大流事故。

4.3提高炮泥質量

炮泥作為高爐堵鐵口的材料,其質量好壞直接影響鐵口的壽命的出鐵狀態。好的炮泥要具有如下性能。

(1)氣孔率適宜,干燥時容易排出氣體和水分。

(2)較高的耐火度,較強的抵抗渣鐵溶液的沖刷能力。

(3)適度的可塑性,便于形成鐵口泥包。

(4)能迅速燒結并具有一定的燒結強度。鐵口噴濺期間與炮泥廠家協商,改進炮泥結合劑加入方法,加入適量的樹脂代替蒽油和焦油混合結合劑,這樣使炮泥結焦溫度降低,一定程度上解決了潮鐵口的問題。兩鐵口更換含有適量樹脂的炮泥24小時后,鐵口噴濺時間也明顯縮短。 

4.4優化爐內操作提高高爐管控水平

面對鐵口噴濺對高爐生產造成的被動情況,煉鐵技術人員認真分析存在的優勢和短板,以高爐穩定順行為前提,車間制定合理科學的高爐攻、守、退的操作制度,提高對高爐的管控水平。高爐三班值班工長嚴格執行車間制定的操作制度,提高標準化操作水平,力保爐況順行。鐵口噴濺期間,高爐鐵水化學熱和物理熱以及爐渣堿度控制在合適的范圍內,保證渣鐵具有良好的流動性,為爐前出鐵作業創造條件。

5實施效果

高爐煉鐵生產是一項非常復雜的系統工程,隨著安全環保生產理念的深入,爐前渣鐵排放系統在煉鐵生產環節中顯得尤為重要??焖僦卫頎t前鐵口噴濺,減少煙塵排放降低環保風險,成為很多煉鐵工作者一項重大任務。合理有效的使用新工藝、新技術,為高爐穩定順行高產高效提供保障。通過摸索實踐,采取上述多種手段綜合治理,2021年12月13日以后鐵口非正常噴濺已基本消除,高爐穩定順行,各項技術經濟指標明顯上一臺階。

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